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發電機負荷控制技術改造(下)

  解決方案及實施

  針對上述問題,可以從兩處著手解決問題:

  第一處,此發電機并非孤網運行,其發電頻率主要由電網拖動,那么一次調頻的精確度顯得不是那么重要,鑒于此,我們認為應該為并網運行后的實際轉速加一個死區,死區范圍內的波動可以忽略,統一認為是3000轉/分鐘,這樣就會忽略小的轉速波動,而以功率調節為主。所以首先為并網后的實際轉速測量值加一個死區,死區設為6轉/分鐘,這樣轉速在2994~3006轉/分鐘之間波動時,統一認為是3000轉/分鐘,這樣就避免了轉速波動對控制速度的影響。

  第二處,將轉速調節模塊中的調節范圍做以下修改:并網前仍設為3330轉/分鐘,并網后將此值設為200轉/分鐘,這樣在并網后轉速要調整10轉/分鐘時,就等于要調整10/200=5%,這一明顯的變化量會讓調節器的輸出也有一個大的變化,從而達到快速調整的目的。

  因為并網前后的工況不同,對其控制就應該有所不同,所以應增加一段程序,即并網前用一套PID參數,并網后用另一套PID參數。

  2008年4月份根據上述內容修改了組態程序,并進行了仿真實驗,仿真效果明顯。在2008年6月份將修改的程序下裝至控制器后投入使用,在使用期間能夠明顯看到調節器輸出變化速率比以前有了很大的提高。



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